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2013年環境影響評價案例分析教材詳解69

發表時間:2012/7/27 8:55:02 來源:互聯網 點擊關注微信:關注中大網校微信
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六、清潔生產水平分析

(一)生產工藝先進性

金昌冶煉廠煙氣治理改造的目的是從改進熔煉工藝和制酸工藝著手,用能耗低、 硫利用率高、生產成本低、生產效率高、排污少、能改善環境的清潔生產工藝取代傳統的較為落后的工藝。

0. 浸沒式噴槍熔煉工藝的先進性 浸沒式噴槍熔煉法的主要優點是:

(1) 熔煉爐爐體為豎式圓形固定爐,結構簡單,體積小,與閃速熔煉相比設備投資費用較低;

(2) 沒有風口結構,噴槍易更換;

(3) 備料簡單,不需干燥,對爐料要求不嚴,制料要求也不高,流程更簡化,生產操作容易掌握;

(4) 富氧濃度可在40%?60%波動,可通過增大富氧濃度提高熔煉爐的生產能

力。

(5) 熔煉爐密閉性好,漏風率低。

(6) 沉淀爐產出的爐渣含Cu<0.6%,渣量較小,水淬后,渣無污染可就地銷售。 煙塵率低,只有1%左右,能保持較高的銅回收率,Cu回收率達95.3%。

(7) 熔煉爐爐體散熱損失小,燃料消耗率低,對燃料品種要求不嚴,可最大限度地配入廉價的煤作為熔煉過程補熱的燃料,從而降低生產成本。

(8) 占地面積小,可在現有預留場地范圍內配置,改造易實施,施工周期短。

1. 火法精煉工藝先進性分析

現有火法精煉釆用固定式陽極反射爐,該爐型燃料消耗量大,熱效率低,密封 性較差,占地面積大,機械化水平低,出銅流量難以控制,有時跑銅。人工插管氧化,勞動強度大。釆用重油還原,還原期產生黑煙污染。

技改后采用2臺200 t的回轉式陽極爐,用液化氣作還原劑,消除了還原期黑煙污染環境問題。

回轉式陽極爐為臥式圓筒形的爐子,在上方設加料口、氧化、還原插管口和出 銅口在爐子兩側。該爐型機械化水平高,消除了人工繁重的體力勞動,爐子密封好,爐壓容易控制,煙氣基本不外逸,有利于改善周圍環境污染狀況。

2. 制酸工藝先進性分析

現有工程制酸系統是單轉單吸,技改后改為雙轉雙吸,并引進部分國外觸媒確 保502轉化率達99.6%,制酸系統硫的利用率達98.69%。

3. 水循環系統

現有工程僅在鼓風爐熔煉和硫酸車間、制氧站建有三套水循環系統。水循環利用率為77.9%。技改工程除改造鼓風爐車間、硫酸車間、制氧站現有水循環系統外, 新建沉淀爐冷卻水循環、陽極爐冷卻水循環、陽極澆鑄機冷卻水循環、余熱鍋爐冷卻水循環等多套循環系統,技改后水循環利用率達95%,節省水資源效果明顯。

(二)清潔生產評價指標 1.能耗指標
根據資料調研結果,全國同類企業綜合能耗指標列于表21
21同類企業綜合能耗指標
冶煉廠
改造的工藝
粗銅單位產品綜合能耗(標煤)/ (kg/t)
中條山冶煉廠
頂吹浸沒式噴槍熔煉爐
782
大冶冶煉廠
諾蘭達熔煉爐
675
白銀冶煉廠
白銀富氧熔煉爐
650
云南冶煉廠
頂吹浸沒式噴槍熔煉爐
653
本工程
頂吹浸沒式噴槍熔煉爐
648
 
金昌冶煉廠技改前粗銅單位工藝能耗993 kg標煤,本次技改后降為648 kg標煤, 在國內同行業中占領先地位。
2.單位產品排污 單位產品排污量比較見表22
技改后單耗及單排指標均大大優于技改前。技改后金昌冶煉廠與國內外先進工藝企業單位產品排污量比較,處于先進行列。
22粗銅單位產品排污量
污染物
金昌冶煉廠
國內外先進工藝企業
技改前
技改后
S02/ (kg/t-Cu)
280
16.9
20 ?30
()/ (kg/t)
13.3
0.71
1 ?1.2

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